蔗渣鍋爐的配風改造及效果-蔗渣鍋爐的配風改造及效果-河北耀一節(jié)能設備制造有限責任公司

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                蔗渣鍋爐的配風改造及效果

                來源:河北耀一節(jié)能設備制造有限責任公司 發(fā)布時間:2014/6/25 9:54:25
                蔗渣鍋爐的配風改造及效果
                本文介紹了都安永鑫糖業(yè)有限公司兩臺5t/h蔗渣鍋爐通過對配風系統(tǒng)進行技術改造并在運行中采用微正壓
                達到強化燃燒的實踐及對爐膛進行技術改造的一些探討。關鍵詞蔗渣鍋爐配風微正壓改造中圖分類號TS243文獻標識碼B
                212年3月
                第期總第66期
                廣 西 蔗 糖
                GUANGXI SUGARCANE & CANESUGAR
                _, Mar 212前言隨著經濟的飛速發(fā)展能源供求的矛盾日
                益突出。我國的制糖行業(yè)一直是能耗很高的行業(yè)。
                  為響應落實_提出的關于節(jié)能、降耗、減排政
                策都安永鑫糖業(yè)有限公司在生產過程中針對生產
                流程中各節(jié)能關鍵工藝環(huán)節(jié)與設備不斷進行改進
                取得了節(jié)能效果其中對鍋爐配風系統(tǒng)的改
                造效果較明顯。2兩臺鍋爐改造前狀況都安永鑫糖業(yè)有限公司于28年建成并投入
                使用的兩臺5t/h噸鍋爐經過28/29年榨季的運
                行存在以下問題。
                21熱效率沒達到設計要求經過查定測算只有7993%左右沒有達到原
                設計的8635%。查定測算如下
                投入蔗渣折標煤6625T
                投入總熱量6625T×2937KJ/kg=
                32257776285×13KJ
                產出標汽量9813878T
                產出總熱量9813878T×2679J/ kg=
                262892622162×13KJ
                鍋爐熱效率262892622162×13KJ/
                32257776285×13KJ=815%蔗渣水分系數(shù)校正后的熱效率為:7993%
                22爐排面積渣嚴重爐膛溫度測點在兩側爐墻的標高42米處高
                達8℃爐后墻的衛(wèi)燃帶結焦嚴重大大增加了工
                人的勞動強度且每天清理爐排面積渣所花時間為
                兩小時左右。
                23正常運行時鍋爐的_出力只有45t/h
                _過后鍋爐的燃燒工況_會急劇惡化爐膛溫
                度高達9℃排煙溫度高達195℃燃料燃燒不完
                全水膜除塵器出水口有蔗渣排出。
                24鍋爐運行中爐膛壓力波動的頻率比較高并且
                在爐膛壓力高于5Pa時比較容易出現(xiàn)正壓為了維持爐膛的壓力為負值采用了較高的負壓在50Pa00Pa之間。由于采用了比較高的負
                壓使得鍋爐的漏風量加大增加了排煙熱損失。3存在問題的分析眾所周知影響鍋爐熱效率的主要因素是排煙
                損失和不_燃燒損失。而這兩項的熱損失又主
                要是與爐膛的設計、鍋爐的配風、運行過程中過量
                空氣系數(shù)等幾個方面有關。經過分析認為。
                3爐排有效面積不相適應爐排面積與蒸發(fā)量比為0424稍偏大了一些
                爐膛容積為4935m3爐膛容積與蒸發(fā)量比為987偏
                大了一些由此造成鍋爐爐膛的熱強度偏低燃料
                消耗量大。
                32鍋爐的三次風風壓低23古廣榮等關于蔗渣鍋爐的配風改造及效果兩臺鍋爐是由送風機經空氣預熱器加熱后直
                接送入爐膛后墻的爐排上表面。三次風的風壓過
                低沒能達到攪動煙氣和補充氧氣的目的造成爐
                膛火焰中心后移爐膛后部局部缺氧。爐膛后墻的
                衛(wèi)燃帶上結有大量的琉璃狀淡綠色的結焦爐排后
                部積渣嚴重。較嚴重時后部爐排面上結焦并且這
                些結焦已經不能通過蒸汽吹灰除去。這些都造成了
                比較大的熱損失。
                3.3鍋爐的爐底風室沒有隔墻爐底風室只是一個大的單體風室整個爐排面
                的風壓是處于同一壓力水平爐底風無法按運行工
                況進行有效的分配。在爐膛的前部送風量偏大造
                成爐膛的溫度降低對蔗渣的著火不利蔗渣的著
                火點后移。而在爐膛的后部送風量又偏小供氧不
                足造成爐膛后部局部缺氧使得蔗渣的燃燒不完
                全。
                3.4蔗渣的特性項目 除髓蔗渣 蔗髓
                堆積密度031g/cm3037gcm3振實堆積密度00542g/cm3010g/cm3視密度025g/cm3022g/cm3項 目
                分析結果平均值(%)
                備注
                除髓蔗渣 蔗髓
                風干水分996 2376
                揮發(fā)分7786 6556
                灰分66 132
                固定碳1152
                936
                蔗髓 除髓蔗渣
                備注
                顆粒的規(guī)格 所占的比例% 顆粒的規(guī)格 所占的比例%
                大于3μm 64小于1cm 27
                3-158μm 387 115cm 91
                158-63μm 24 152cm 17
                63-45μm 14 225cm 228
                45-3μm 17 253cm 144
                3-2μm 79 335cm 9
                2-154μm 1 354cm 87
                154-9μm 7 445cm 66
                9-75μm 3大于45cm
                97表1蔗渣的基本特性
                表2工業(yè)分析結果
                表3蔗渣的顆粒特性24古廣榮等關于蔗渣鍋爐的配風改造及效果蔗渣的特性見表1表2表3。因為蔗渣的顆粒
                極不均勻并且蔗渣纖維相互之間有很大的粘連
                性。使得蔗渣在通過噴渣風機送入爐膛時并不能很
                均勻地播灑在爐膛內而是形成很多的大小不盡相
                同的蔗渣團。蔗渣的揮發(fā)份比較高在65%77%之
                間密度較小視密度在0.22g/cm3.25g/cm3之間。當
                這些大小不盡相同的蔗渣團進入爐膛后容易產生
                爆燃。蔗渣在爐膛內的燃燒其實_是許多蔗渣團的
                爆燃過程。蔗渣團的爆燃會在瞬間產生很高的壓
                力使得爐膛的壓力值產生比較大的波動在運行
                中被迫采用了比較高的負壓。但是在爐膛出口處以
                及后續(xù)各部的負壓卻都是很穩(wěn)定。4技術改造方案根據上述的分析在盡量減少資金投入的前提
                下技術攻關小組提出以下技術改造方案進行攻
                關。
                4.1在兩臺鍋爐的三次風管道上各增加一臺三次
                風機加大三次風的風壓加強煙氣的攪動和補充足
                夠的氧氣達到強化燃燒的目的。三次風機的進出
                風管采用原三次風的風管出風總管的尺寸為
                4mm×6mm爐排面的三次風管的尺寸為Ф89×
                4×16。為了減小風阻出風總管的風速控制在不大
                于15m/s而為了達到攪動煙氣和補充氧氣的的效
                果爐排面的三次風管的風速選擇在445m/s之間。
                風壓的選擇是比噴渣風機的風壓高15Pa。
                風量計算公式如下Q=F×ω×36
                式中Q——
                —送風量m3/h
                F———流通截面積m2ω——熱空氣平均流速m/s
                出風總管風量的計算
                Q1=.4×.6×15×36=1296 m3/h
                爐排面的三次風管風量的計算
                Q2=[(89 -4×2)/2]2×3.14×16×45×36 =
                13349.318 m3/h
                風壓的計算:
                P2=P15Pa=3871Pa15Pa=5371Pa
                通過上述的計算查表選定的風機型號為9-
                26-6.3D右45°其參數(shù)如下
                風機型號9-26-6.3D右45°
                流量12513m3/h
                全壓5355Pa
                轉速29r/min
                功率37Kw
                工作溫度:15℃
                4.2在爐底風室對中砌筑十字型隔墻把爐底風室分為左前、左后、右前、右后四個小
                的相互不連通的風室。可以在運行中針對不同的燃
                燒工況進行有效的有段送風。
                4.3鍋爐在正常運行時控制爐膛的壓力在5Pa之間為微正壓運行在對鍋爐配風系統(tǒng)進行改造后燃料的消耗量
                會減少預計只燃燒蔗髓_基本上滿足生產的需
                要。而蔗髓相對于未除髓的蔗渣其顆粒比較均勻
                顆粒長度在3μm3μm的占了大約83。蔗髓
                的纖維含量比未除髓蔗渣的纖維含量要低很多并
                且大多是短纖維其顆粒之間的粘連性也已經降低
                了很多。這樣的蔗髓在通過噴渣風機送入爐膛后
                只是形成很多很小的蔗渣團。因為蔗渣團很小爆
                燃后產生的壓力比較低同時大量的蔗渣團不是
                在同一時間爆燃。實際上蔗髓在爐膛內的燃燒_
                是由大量細小的連續(xù)爆燃所組成的一個相對平穩(wěn)
                的過程。這些都使得爐膛壓力的波動值下降很多。
                這為維持爐膛低負壓提供了有利的條件。然而燃
                燒蔗髓還是不能避免爆燃的產生盡管這種爆
                燃已經很小。為了強化蔗髓的燃燒同時從安全方
                面考慮把爐膛的壓力維持在5Pa之間進行微
                正壓燃燒。在爐膛的火焰中心因為爆燃而產生微正
                壓蔗髓的燃燒得到了進一步的強化。鍋爐熱效率
                能達到原設計的86%。改造的費用大約是1萬元。5改造后的運行效果這兩臺鍋爐按上述方案投資了8.93進行技術改
                造后于29/21年榨季投入使用。經過一個榨季的
                運行證明這次的技術改造比較成功達到預定的
                目標一些技術指標甚至_過預定的目標效果較
                好。
                25項目
                2008/2009年榨季
                2009/2010年榨季 備注
                榨蔗量(噸) 211000.15 319409.58
                蔗渣打包量噸 8471.42 26327.98
                蔗渣打包率4.015 8.243
                節(jié)約蔗渣量噸 13504合標煤約3892噸
                噸標汽耗標煤0.112163
                0.102846
                古廣榮等關于蔗渣鍋爐的配風改造及效果5.1經測算鍋爐的熱效率達到87.17%,比2008/
                2009年榨季提高了7.24個百分點節(jié)約蔗渣大約13504噸約合標煤3900噸。測算如下
                投入蔗渣折標煤12659.128T
                投入總熱量12659.128T×29307.6KJ/kg =
                371008659.7728×103KJ
                產出標汽量123087.624T
                產 出 總 熱 量 123087.624T×2679J/ kg =
                329751744.696×103KJ
                鍋 爐 熱 效 率 329751744.696×103KJ/
                371008659.7728×103KJ=88.88%
                蔗渣水分系數(shù)校正后的熱效率為:87.17%
                5.2鍋爐的燃燒工況良好爐膛的溫度在700℃左右,排煙溫度在150℃左
                右。爐排面上不再堆積蔗渣爐后墻的衛(wèi)燃帶也沒
                有出現(xiàn)較大面積的結渣在水膜除塵器的出水口也
                不再出現(xiàn)燃燒不_的蔗渣。
                5.3鍋爐的出力達50t/h_時達到57t/h
                5.4運行中鍋爐的爐膛壓力要求在0Pa50Pa之間而在實際運行過程中爐膛的壓力維持在
                100Pa50Pa之間比要求的范圍大了一些。原因
                是原來的設想是改造后的鍋爐全燒蔗髓但在實
                際運行過程中要補充一部分的未除髓的蔗渣。這
                部分未除髓的蔗渣在爐膛內爆燃所產生的壓力比
                全燒蔗髓時爆燃產生的壓力要大爐膛壓力的波動
                也比原來設想的要大。為了防止爐膛出現(xiàn)過高的正
                壓力而把爐膛的負壓提高到了100Pa在爐膛壓力
                _時還能維持在50Pa以下以確保安全。并且
                爐膛出口處及以后各部測點的壓力都能維持原有
                的負壓。從整個榨季的運行情況來看爐膛的壓力
                維持在100Pa50Pa之間是比較合適的。6經濟效益分析我公司2009/2010年榨季打包蔗渣的平均售價
                是460元/噸一個榨季節(jié)約的燃料費用大約是
                621.18萬元經濟效益相當顯著。2008/2009年榨季
                與2009/2010年榨季的能耗對比見表4。
                本次對鍋爐配風系統(tǒng)的改造是比較成功的。但
                是這兩臺鍋爐還有技術改造的潛力。主要是這兩
                臺鍋爐在爐膛結構上還是存在一些問題。其一這
                兩臺鍋爐爐膛出口處的折焰角伸出只有1380mm而
                爐膛的深度達4554mm折焰角的伸出部分只占了爐
                膛深度的30%左右傾斜的角度過小只有45度沒有
                后拱。這對延長煙氣的流程不利。其二這兩臺鍋爐
                的蔗渣噴咀距爐排面為3米稍高了一些。而這兩臺
                鍋爐經過對配風系統(tǒng)進行技術改造后燃料中蔗髓
                占到了95%以上。蔗髓的堆積密度和視密度分別為
                0.037g/cm3和0.22g/cm3在爐膛中的懸浮狀態(tài)比未除
                髓的蔗渣要好很多在爐膛中的燃燒時間比未除髓
                的蔗渣和煤粉都要短。這些因素都顯示出了對爐膛
                出口處折焰角、爐膛后拱及蔗渣噴咀安裝高度進行
                改造的重要性。增加爐后拱、適當降低蔗渣噴咀的
                安裝高度及增加爐膛出口處折焰角的反射面積和
                傾斜角度。這對延長煙氣的流程、確保煙氣的強烈
                攪動及蔗渣與氧氣的充分混合提高燃料的燃燒效
                率和鍋爐的熱效率起到積極的效果
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